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炼铁厂元月份超额完成卓越绩效目标

元月份炼铁厂在熟料比下降 3.5%的外围条件下,不断自我加压、寻求突破,生产组织有序,高炉 产能高水平发挥,超额完成了当月产量任务,月产超计划 10416 吨,创造了未加废钢期间的月产新纪录,平均日产也超额完成卓越绩效目标。
       应对外围变化 保障满产高产
       为备战 2 月份联动年修,元月中旬高炉炉料结 构调整为 65%烧结+10%球团、+20%块矿。 高炉主 动求变、积极应对,强化筛分工作,克服原料水分波动的影响;根据用料结构的变化主动调整、稳定过渡,将生产影响降至最低;协同燃料处配合炼铁厂 用焦计划,统筹协调干熄焦入场,保证了全月焦炭 质量稳定。 元月份高炉干熄焦比例达到 25.1%,相 比去年 12 月份提高 5.15%。 综合入炉焦炭水分下 降 0.37%,保证了高炉在元月份高冶强生产状态下的顶温水平,产能得到充分发挥。
       提升高炉出铁正点率
       元月炼铁厂以提升高炉出铁正点率为抓手,持续提升系统生产稳定性。月初召开了高炉工段及生产调度专题会议,讨论完善《炼铁厂高炉出铁正点 率奖惩规定》, 从炉前开口方式、 出铁间隔时间控制、火车班兑罐等多方面提出要求,并由各级监督落实执行情况。通过全员齐抓共管,三座高炉炉前 正点率意识提高,元月份全厂出铁正点率提升了 11%, 高炉出铁节奏及铁口工况稳定性有效提升,为炉内创造了高产、稳产的外围条件。
       降低休风率 提高生产效率
       为减少设备故障影响, 降低非计划休风率,炼铁厂设备系统从岗位点检入手, 夯实基础管理,完善设备点检制度, 统计设备操作参数与原始数据, 通过对比分析发现问题、解决问题;计划性安排专 业设备点检、维护、定修工作,减少非计划性抢修。 为降低工艺休风率, 技术条线对 3# 高炉风口均匀性进行了调整,并尝试采用部分短风口,提高气流 稳定性;坚持 36°的基准角调整布料平台,炉况稳 定性不断提高,进步明显。 通过工艺与设备结合促生产,全月综合休风率仅为 0.31%,杜绝了非计划休风,有效提高了高炉生产效率。
       炼铁厂的成绩离不开公司领导的支持和相关 职能部门、兄弟单位的帮助,通过铁前配矿会议统 一思想,研讨焦炭混堆方案和冬储备料方案,改善 原燃料质量,为高炉稳定、高效生产提供了基础条件。
       2022 年炼铁厂将紧盯年度生产任务, 紧抓生产细节,对生产管理严格要求不放松,坚持“暴露问题、研究问题、解决问题”的持续改善原则,保持定力,将生产目标化整为零,实现稳产、高产,一步一个脚印踏稳每一个阶梯,为更高的生产目标而砥砺奋进!

(通讯员 李峰)