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9.83%↓ 烧结返矿率创新低

返矿率是衡量烧结生产管理水平,体现质量、成本的一项综合性指标,也是影响铁前降本的重要因素之一。
       为此,烧结厂开展多部门协同,深入开展烧结矿利用率的提升工作,现已取得显著成效。11月份烧结矿返矿率降至9.83%,标志着烧结生产水平再上新台阶。
       烧结生产是铁前系统的重要降本工序,烧结厂积极响应公司“销售最大化,费用最小化”工作部署,强化成本意识,深挖潜细对标”;持续推进铁前降本增效,强优势、补短板,精准定位安全、技改、成本关键点,从源头做好控制,做足、做细降本增效工作,打造系统化耦合,一体化降本模式,针对影响烧结矿产、质量的因素、薄弱环节开展提高烧结矿利用率攻关,加快成果转化。
       烧结厂强化工序服务意识,与炼铁厂开展联合联动,围绕满足炼铁要求、稳定高炉生产开展工作,努力提高烧结矿质量。

新澳49图库资料

       各工段对混匀配料、加水方式、混匀造球到点火温度、布料厚度、负压、烧结终点等关键控制方面进行优化,重点加强厚料层操作、布料点火、终点温度及混合料料温的控制,提高烧结料层透气性。
       设备技术创新升级:严控台车布料料层厚度,以实现低水、低碳、厚铺、慢转的操作标准,根据物料情况适当压料操作,增加烧结矿转鼓指数、减少返矿量。
       台车固定滑道改为柔性密封,风箱、大烟道进行喷涂、各环节进行堵漏风处理。
       优化工艺操作:低负压点火控制,改善点火质量;提高混合料温度,低水低碳,提高料层透气性;加强焦粉破碎管理,控制混合料水分和粒级到达最佳状态。
       通过降低烧结返矿率,保证了烧结矿优质、低耗生产和高炉顺行,降本增效取得显著成效。

(通讯员  魏鑫)