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97.75%!轧制成材率再创新高

第三轧钢厂为响应集团“品质提升 效益提升”加强管理精进不断提高核心竞争力;成材率是轧钢厂重要的经济技术指标,提高轧制成材率成为轧钢厂降成本的主要手段;三轧厂秉承找准问题点、切入关键位的理念取得了跨越式的提升。

新澳49图库资料

       首先找准问题点:公司成本考核要求达到97.65%,要达到加压指标,需多管齐下开展提高成材率攻关,依据前期数据统计分别成立加热、轧机、精整工段攻关小组,工作责任细分化,横班、工段负责制、关键岗位责任制;
       在生产中对工艺优化及技术改进、岗位操作技能水平提升、备品备件维护等以点带面为指标提升做好前期铺垫工作,为此列出几个关键点:①坯料,②轧损,③废品量,④控制非尺长度;
       切入关键位:依据几个关键问题点厂部带头生产、技术、设备多科室结合各攻关小组制定相关指标提升对策;①:合理控制加热温度,减少氧化烧损,加强坯料表面质量的检查,钢坯表面不得有肉眼可见的裂纹、重接、结疤、夹杂和高度大于2mm的冷溅、皱纹、耳子、凸块及深度大于1mm的发纹等缺陷,杜绝缺陷坯入炉;②利用检修停产时间召集关键岗位人员参加技能培训,提高操作技能和责任心,减少责任性轧损;③优化孔型系统,加强孔型和进口的轧制吨位控制及活套控制,减少头尾耳子的切损,改进导卫附件的型式,Φ48-50规格由单排滚动改为双排滚动导卫后头部公差由原先1.5米剪废至如今降至0.5米长度,吨钢提升7.5Kg;④优化成品定尺,联合电气工段确保2#剪分段准确率≤10cm、设备工段加强定尺机稳定性≤2cm、结合红检头尾表面检查及CP4切头切尾长度≤5cm;
       采取上述各项措施后,三轧厂生产事故大大减少,产品产量、质量得到了大幅度提高,并大大提高了产品的成材率与合格率,实现了高产、稳产的目标。据统计,2021年五月份成材率达到97.75%,前5个月成材率97.69%、同比提高0.17%,累计轧制棒材 324864吨,以吨钢创效 2000 元计算,增效 110余万元,取得了良好的经济效益。

(通讯员 邱波)