5月份炼铁厂精心组织生产,在产量、煤比、TRT发电、成本控制等指标方面取得了新突破。在两次计划检修的不利条件下,三座高炉鼓足干劲全面发力,全月完成铁产量22.52万吨,超出月产历史记录1870吨,日均产量达到了7265吨/天。全月在废钢减量至20kg/t、综合入炉品位下降0.48%的前提下达到了月产历史新高;高炉利用系数达到4.40t/d.m3,高炉综合冶炼强度提升明显达到2.16t/m3.d;高炉喷煤比逐月稳步提升,本月达到了163.65kg/t。随着产能的充分发挥,TRT吨铁发电35kw.h,月度总发电量达到788.9万度,比历史月度多发41万度,再创历史新高!
在工艺改善方面,在满足炼钢对铁水热量的条件下,持续开展的降硅提冶强操作,月初制定炉温0.38%的攻关目标。利用3#高炉休风的检修机会对送风制度进行调整,使其炉况稳定性及风量改善明显,其在综合休风率2.03%的条件下,利用系数仍然达到了4.31t/d.m3;三座高炉积极响应分厂目标,通过强化炉内精细化管理和持续的降硅操作,全月平均炉温降至0.37%,相比4月份下降0.03%,为今年最佳,其中1#高炉炉温水平达到了0.35%的较好水平。高炉产能得到充分发挥,生产指标节节攀升。
高炉检修方面,在做好点检润滑的基础上,积极组织计划检修工作,分管条线各司其责,确定项目负责人,严格方案制定、过程控制及质量验收。针对高炉休复风出现连续高炉温的情况,厂部组织技术科、高炉工段一起探讨分析原因,充分解放思想研究改进措施,制定了高炉休复风改进方案并达成一致意见。通过优化休风料安排、负荷料衔接、碱度控制、充分考虑大沟烘烤时间等措施来控制恢复进程。当月检修时间及炉况恢复过程均较理想,达到优化工艺、减少生产损失的预期目标。
生产组织方面积极协调外围保障工作,对生产上的细节影响进行统计,养成利用数据分析的良好习惯来指导生产,强化入炉料的筛分流量管理及粒级组成测定跟踪,加强火车対罐和出铁正点率的要求,提高出铁均匀性等,为高炉生产营造了良好的提产条件。
铁水成本控制方面,与矿石处、燃料处、烧结厂一起主动控制铁水成本,根据市场原料价差测算性价比来指导炉料结构的调整,当月烧结比例提高至82%,降低溢价过高的块矿比例至3.71%,实现原料成本最优化;高炉内部持续推进煤比攻关,在4#磨机故障检修的影响下,当月煤比仍比4月份提高了0.45kg/t,进一步降低了燃料成本;在保证生产大平衡的前提下,减少高价废钢使用量,全月废钢比仅20kg/t,均有效的控制了铁水成本;在公司领导及各部门的通力协作下,5月份铁水成本比唐山地区低5%,比周边钢厂低2.6%,降本成绩斐然。
5月份炼铁厂通过持之以恒的“反复抓、抓反复”的管理思路紧抠生产细节,对生产管理严格要求不放松,取得了创造历史的好成绩。我们始终坚持“暴露问题、研究问题、解决问题”的持续改善原则,保持定力,维持指标的稳定,坚持积小步为大步,为公司的大生产系统提升和降本增效而持续努力。积极引导团队在生产技术方面努力寻求新突破,勇攀高峰,不遗余力向新的生产目标冲刺!
(通讯员 李峰)