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第一轧钢厂自主完成精轧水雾除尘项目

4月22日,第一轧钢厂精轧水雾除尘项目在T89-1轧制中全面投用,一轧厂、设备处、环保处到现场验收,根据轧制过程除尘设备启停目测对比,扬尘压制率达到90%以上,除尘水对轧件温降小于10度,达到环保处扬尘治理及生产工艺要求,通过现场验收。
       今年3月初,第一轧钢厂接到公司环保处、设备能源处通知,轧钢片区以轧线除尘为重点实施超低排放改造。一轧厂接到任务后立即召开超低排放专题会议,考虑两家外委单位方案实施时间长且费用高达100万元以上,综合考虑后决定将轧线水雾除尘项目列为2021年环保提升公关项目,由设备科牵头组织机修、三电工段成立轧区水雾除尘公关小组,全面自主推进。
       通过生产现场观察,精轧区12、13、15机架压下量大、轧件延伸率大、速度快,生产过程易产生扬尘,立足自身现场情况并借鉴外部经验,本次攻关以精轧12、13、15机架出口增设U型喷水环,以1.5mpa以上高压、高密度细微水颗粒中和扬尘中大量粉尘颗粒为方向。
       为达到雾化效果,设计采用冷床水雾喷嘴形式,U型环两侧、下侧共安装10个喷嘴,达到轧材外表面除尘全覆盖要求;通过计算设计采用水泵房22kw多级离心泵为增压泵,保证相应水压、流量要求;采用增压泵前加装过滤器及全不锈钢管路,解决雾状喷嘴易堵塞问题;同时设计了喷嘴、旁通泄压口连锁启停PIC操作台控制及单独电控柜,方便现场操作。
       项目实施过程中,攻关小组各部门以管理人员带头,抽调专人利用工作之余抢抓生产间隙全力以赴,设备科负责设备设施选型、安装图纸设计,机修工段负责设备及管路制作安装,三电工段负责电控柜、线路排设。3月18日完成设备安装选址、场地清理及平台铺设;3月25日完成过滤器、增压泵安装;3月28日完成除尘环、管路铺设;3月31日利用计划检修完成进水管对接、管路试压;4月8日三电完成电控柜就位、动力线铺设;4月18日完成手动开机试验,采用2.5mm雾状喷嘴,雾状效果好、水压达到2mpa;4月21日完成电控全面调试。
       第一轧钢厂仅用40多天时间,高质量完成精轧水雾除尘项目,圆满完成超低排放整改任务,节约资金约90万元。

(通讯员 谈军)