4月份,铁前系统紧密协作,炼铁厂通过优化铁前系统生产,开展燃料结构攻关,从源头和过程多节点控制影响生产效率的因素,烧结厂协同配合、精心组织生产,采取物料优化保供、提高烧结矿温度等一系列措施,为炼铁的稳产高产提供了保障。
4月初,因球团与块矿差价缩小,球团矿性价比提升,铁前配矿小组灵活应对市场变化。根据测算长协块矿资源,合理减少块矿比例,矿石处全力保障球团供应,高炉用料结构持续优化调整,提高烧结矿、球团入炉比例,降低块矿比例,综合入炉品位提高0.5%,吨铁成本下降30.25元。炼铁铁厂充分把握品位提升的机会,通过高炉的全风操作,提碱降硅、缩小硅的标准偏差等工艺手段延续了高效生产态势,日产稳定在7300吨,实现了持续高产增效目标!
年初,炼铁厂围绕提升高炉喷煤比多措并举、专项攻关,元月对喷煤系统进行有序改造,3#磨机发挥了高效制粉能力;同时利用攻关会议充分讨论提煤比限制环节,对喷吹煤粉磨损小套事故做跟踪数据分析,汇总核实高炉煤枪长度,并作备案记录为后续的调整提供数据参考;加强煤枪日常点巡检管理,对出现结焦现象的风口煤枪及时调整位置和长度,减少喷煤煤粉接触小套的几率;对原煤成分、粒级、水分进行统计汇总,为原煤采购质量提供可靠的数据依据。从源头规范原煤入库管理,优先使用低水分煤种,减少堵煤现象。一季度,喷煤比与去年同期相比提高23Kg/t,降本1544万元,同时在入炉品位同比去年下降1.11%的不利条件下,季度增产9275吨,达到卓越绩效目标,多项技经指标稳步提高。
(通讯员 李峰)