• banner1
当前位置:首页 >> 企业新闻 >> 内部新闻

第三轧钢分厂完成冷剪检修项目

第三轧钢分厂冷剪机已使用多年,存在剪刃让刀、咬刀等现象,严重影响产品质量。在中修期间外委苏州港隆科技有限公司对冷剪进行了彻底检修。
       冷剪机安装位置靠近2-3跨立柱,吊装困难,需两跨行车协同吊装作业。本体结构紧凑,拆装复杂。在测量刀台磨损情况后,配合加工的铜滑板需多次安装调整,进程缓慢,工作量很大。三轧分厂精心准备,提前准备好检修需要的备件、辅料,吊装大梁提前转运到位,每天调度好行车的使用,并安排专人配合,及时协调、处理现场各种问题。
       检修遇到第一个难题就是减速机大齿轮拆卸不顺,原静压扩孔拆卸方法因轴孔配合面密封不严,漏油,无法实施。后采用加热法,多次实验,终于脱开大齿轮。此时工期已落后计划时间节点一天。港隆公司加班加点,连夜施工,拆卸主轴。在需加工部件拉回公司本部的同时,进行测量,确定加工尺寸,同时进行冷剪机本体清洁,干油管路改造工作。
       加工件完成后,连夜拉回现场,进行过回装、调整。对各配合面间隙测量后,确定剪刃垫片厚度。全部安装到位后,加注干油,手动盘车,空负荷开机2小时,再断续空剪4小时,进行磨合。从2020年3月20日开始的冷剪大修工作到4月2日按时完成。
       本次冷剪大修公司领导高度重视,在大齿轮拆卸不顺时,召开了专题会议,确认了后续方案。公司各单位也积极配合,设备能源处进行了技术指导,在需要时紧急协调了大齿轮加热工具;飞轮拆卸后,检查发现飞轮孔磨损,需修复,供应处及时协调,安排加工单位,保障了检修工期;机修分厂提供了零部件加工便利,连夜加班加工;基建处及时搭建检修平台,安全、便利,调高了检修效率等等。
       目前,冷剪机已连续工作半个月,根据剪切情况,多次调整铜滑板间隙,20圆切头毛刺符合标准。本次冷剪大修达到了恢复设备精度的目的。后续仍需持续关注剪切质量,及时调整,保障成品质量。


第三轧钢分厂  宋雪峰