12月初烧结分厂成立了攻关小组,重点控制烧结矿粒级,为高炉提供“小、净、匀”的烧结矿。
经研究大粒度烧结矿主要来源于1#烧结机,自从1#烧结机实施间断性生产模式以来,烧结矿上层约15cm左右结壳现象严重,开机后卸矿造成部分大块不经单辊破碎落入机尾小格料仓,后进入高炉料仓,除容易造成堵料外,更重要的是增加高炉焦比消耗。找到原因后,分厂对症下药,采取攻关措施。加强工艺操作和考核,提高布料厚度,提高焦粉破碎合格率,在计划停机时提前1小时降低焦粉配比0.3%,以减少停机时间长造成的烧结矿结壳和氧化成的大块现象;同时控制单辊间隙,对网格进行加密;每周二、四、六汇同炼铁分厂取样粒级分析;周三攻关会进行总结、排查原因并布置后期攻关工作。
经过半个月的努力和改进,攻关效果明显,大于40mm烧结矿粒级控制在10%左右。5-40mm中间粒级烧结矿已达83%,基本实现“小、净、匀”目标,达到了提高炼铁效率,降低消耗、多创效益的攻关效果。
(烧结分厂魏鑫 通讯员沈丽英)