4月份,公司自成立以来投资最大的技改项目——300m2烧结机实现达标生产。烧结分厂发扬自主精神,针对生产过程中存在的不足,进行了一系列的整改完善。
改造料仓 提升破碎合格率
三个焦粉破碎料仓因设计时未考虑水分等诸多问题,料仓下部锥体收口太小,造成焦粉下料不畅,流量忽大忽小,难以控制,导致对辊破碎机辊间距无法调整,只能作下料溜槽使用,达不到一次破碎的目的。根据现场实际情况,分厂将料仓最易堵料的锥体部位改造成长方形箱体,降低了焦粉下料时的阻力,减少了堵料次数,通过在各料仓底部增加活动门,有效地控制了焦粉进入对辊破碎机的流量,达到了对辊一次破碎的效果。
移植皮带秤 稳定烧结矿碱度
生石灰配料皮带秤一直存在下料不准确、波动大的情况,误差率达30%以上。烧结矿碱度稳定性差,虽经电子秤厂家技术人员近一个月的现场调整,误差仍然达15%左右。分厂研究讨论后决定,拆除旧烧结石灰配料秤,移植代替新烧结配料秤,并对石灰料仓下部锥体改造成方形,料仓上部留有排气孔,彻底解决石灰下料误差大的困扰,烧结矿碱度稳定率由原来的不足60%,上升到90%,为高炉提高烧结矿入炉比例创造了条件。
提速皮带 增加烧结矿产量
烧-1、烧-2皮带机速度慢,成为制约提高烧结矿产量和提高余热温度的瓶颈。分厂研究后内部组织对两条皮带机进行了提速改造,更换减速机后皮带机速度由1.58m/s提高到2.0m/s,混合料上料量由原来的120kg/s提高到140kg/s,环冷机布料厚度由原来的0.8m提高到1.4m,余热温度也由350℃升高到400℃,汽轮机发电量由2000kWh提升到4000kWh
降低漏风 提高生产效率
由于烧结机台车炉篦条压块销孔前后不均,接近一半的台车栏板插销装不上垫片,导致漏风严重,边缘效应扩大,影响烧结矿产量和强度,分厂相关人员多次现场观察,确定只需将插销尾部刨去5mm,就可达到所需的效果,并委托机修分厂进行加工,利用检修机会将台车排空,分批次地加装垫片,进一步降低了漏风率,提高了生产效率。
通过两个多月的边生产边整改,目前烧结机利用系数达1.35t/h/m2,日产量突破7500吨,碱度稳定率达90%,余热发电小时发电量达4000kW。
(烧结分厂魏鑫 通讯员沈丽英)