10月份,炼铁厂精心组织2#高炉联动年修工作,坚持“现场、现物、现实”的精益理念,不断在检修进程中推陈出新,优质、高效的完成了各项检修任务。
联动检修前期,炼铁厂专题召开停炉准备会议,完善停炉、放残铁方案等准备工作。由设备引进新型炉顶打水装置,在炉顶圆周方向增加了两根喷淋装置,减少了盲区。根据顶温变化可以自动精准把控打水流量,实现料面喷淋雾化全覆盖,相较之前的炉顶四方位喷淋管雾化效果更好。该系统在停炉前顺利完成安装调试,经过试用降温效果达到预期。10月14日2#高炉在停炉、降料线操作中首次使用新型打水装置回收煤气停炉,降料线过程安全可控,打破了老旧操作观念,真正实现了不需要预休风便安全停炉。
此次年修重点对炉内耐材进行了恢复,并在常规设备检修外进行了一系列的改善提升工作,因炉内施工项目工期紧、交叉作业多,炼铁厂各条线全面配合,与各检修单位不断优化检修方案,每日召开年修工作会议,对检修过程的安全、进度、质量作明确要求,在规定工期内提前2天完成了高炉本体的检修任务。
考虑到联动检修期间单路供电,无法启动2#高炉风机进行烘炉作业。为保证年修进程,炼铁厂集思广益,现场研究热风炉送风系统,制定了利用助燃风机进行低温段烘炉的替代方案。将助燃风机出口与冷风管道相连,形成冷风与热风的双通路并联,达到调节烘炉温度的目的。方案制定后,迅速进行管道改造和阀门调试工作,按计划在11月1日顺利使用热风炉助燃风机进行高炉烘炉作业。经过实践操作,通过调节混风阀和冷风阀开度,送往高炉的风温完全满足烘炉曲线的温度要求。11月3日恢复双路供电后,2#炉停止助燃风机烘炉作业,启动高炉风机继续按烘炉曲线要求升温。此次创新使用助燃风机烘炉持续38小时,节约电量69730kw.h,创效47416元。
11月7号,2#高炉较计划提前2天正式开炉!炼铁厂在安全、高效完成联动年修任务的基础上,全程以精益思想为指导,引领各条线充分发挥主观能动性,在年修过程中主动工作,积极创新提质提效,为提升企业的核心竞争力添砖加瓦。
(通讯员 李峰)