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第二轧钢厂利用年度检修完成多项改善提升

11月8日上午830,随着第一支钢坯出炉,标志着第二轧钢厂年度大修后正式恢复生产。此次年度检修不仅解决了设备长期存在的问题,重点完成多个精益改善项目,为后续稳定高效生产提供强有力的保障。

本次大修项目涵盖了加热炉、轧机、行车、热锯、棒材精整及操作室等多个方面,总计完成大修及改造项目151项,所有检修项目均按要求高质量完成,实现了安全、环保无事故。对主设备进行了重点维保解决了长期以来存在的设备老化磨损、漏油、电流波动等问题。特别是对加热炉钢结构大梁、排渣口、水封槽、裙罩、蜂窝体、汽包、蒸汽管道、热水循环泵、引风机、煤气管道、耐热垫块等进行了更换,有力保障了加热炉的安全运行。完成了轧机换辊小车的更换、电机保养,飞剪维保、冷却水系统管道的清洗,定尺机小车更换、液压管道更换、冷床同轴度调整、行车轨道更换等多个检修项目,有效提高了重点设备运行的稳定性,为后续的稳定高效生产夯实了基础。

大修期间,第二轧钢厂重点完成多个精益改善项目。一是,集控操作室合并:将CP1、CP2、CP4合并,成功实现了全流程的集中监控与调度,保证了各生产环节间的实时对接,极大提升了操作效率同时通过自动化改造、以机代人、培养多能工等手段,减员操作工6名,现有人员工作量也大幅度减少二是,轧机自动化系统升级:将6RA70直流调速装置改进为6RA80,改进后原厂备件能有效供应,大幅降低了电气故障风险,保障了生产稳定顺行。三是,倒棱机双磨头改造:通过改造,实现了双工位双驱动柔性倒棱,杜绝了倒棱豁口缺陷,有效改善两支钢材倒棱偏差大,单支倒棱阴阳面大的问题,提高倒棱均匀性,改善倒棱质量并且不影响生产效率四是,热锯变频改造:热锯变频启动时,启动电流从2000A降至300A左右,对设备运行能起到监测保护作用,有效保障了设备稳定运行同时停锯时间缩短,降低了安全风险,提高了换锯片效率。

除上述改善项目外,二轧厂还完成了炉底液压缸改进等8个精益改善项目,通过跟踪,改善效果明显。后续将持续做好大修改善项目的跟踪工作,同时不断将精益改善贯穿到日常生产中,做好CP3操作室合并、检查台架改造、称重自动化改造及精整线拨料臂改造等改善项目。

大修结束后,二轧厂对本次大修期间14个相关方和30家备件供应商进行了相应评价,并提交给设备供应等相关业务部门。在新的生产周期中,二轧厂将积极拥抱精益思想,以精益生产为核心,深入挖掘每个生产环节的优化潜力,持续推进精益改善,推动向更高的效率、更优的品质和更强的竞争力迈进。

(通讯员 葛卫群)